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近日,公司1#石灰窑革新项目圆满完成,进一步提升了生产效率,实现了节能减排和节支创效,创效金额达600余万元。
据悉,公司1#石灰窑保存受热损失大、能耗高、窑顶密封效果差等难题。年初,公司将此项攻关革新项目列入对标课题,通过讨论、对标、调研等途径,查找降低热损失、提高热量利用的“病因”和“症结”。通过停用导热油系统,将助燃风作为冷却燃烧梁的主要介质,使得冷却完的助燃风进入窑内使用,提高了导热油系统损失的热量利用率。同时,取消下吸气梁,使用冷却石灰的冷却风和石灰换热后的热量煅烧带加入燃烧,提高下吸气梁废气损失热量。通过出灰机的密闭革新,改善石灰冷却效果,使出灰温度降低,冷却风可将热量带入煅烧带,降低出灰所造成的热损失。
项目革新后综合热耗由原来的1250Kcal/kg降到950Kcal/kg,按同等煤气量核算,石灰日产量由原来的460吨提高到600吨,每年可增产石灰约4.2万吨,可节约本钱600余万元。
下一步,公司将继续强化对标治理和生产治理的深度融合,不绝提升石灰质量和生产效率,为公司转型升级和高质量生长注入强劲动力。(张忠怀 代小平)